四川垃圾中转站废水处理厂家供应
发布时间:2023-05-13 01:55:42
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(2)有机污染物(COD)、氨氮浓度高,中转站渗滤液有机物、氨氮等污染物浓度高,COD浓度在10000mg/1左右。由于中转站垃圾停留的时间短,污染物浓度相对较低,清洗污水稀释,中转站渗滤液污染物浓度低于垃圾填埋场和垃圾焚烧电厂。同时中转站渗滤液可生化性较好。(3)水量波动较大,受垃圾收集、气候、季节变化等因素的影响,渗滤液的水量转变较大,特别是季节性转变对渗滤液的水量转变影响较大。一般来说,夏季渗滤液产量较大,冬季相对较小。(4) 重金属含量,中转站垃圾渗滤液中重金属含量无实测数据,分析前需进一步调查取样。

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垃圾中转站的废水处理作为城市垃圾处理过程中不可缺少的一部分,有许多不同的处理方法。根据《生活垃圾渗滤液处理技术规范》(CJJ150-2010)第4.1.第三条规定,渗滤液处理应采用组合处理技术,以生物处理为主要技术。厌氧过滤液处理的主流工艺路线是厌氧过滤液+生化+类似于垃圾焚烧厂渗滤液处理工艺的膜处理系统。根据机械设备生产厂家的现场情况,制定垃圾中转站废水处理设备的安全操作规程。职工务必严苛依照安全操作规程开展实际操作,以下是安装设备的介绍:垃圾中转站废水处理安装设备事宜:1.参考安装图提前准备,吊装时检查进出口贸易方向是否合适,储罐部位是否合适.方位不能错,彼此之间的间隔一定要准确。起吊到位后,要测量平整度,如高低不平应开展调节,使之水平。

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查看化验精度:使用规范样品盲测,化验成果也都准确。检查操作参数:厌氧反应器温度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,进水TSS<500mg/L,预酸化度等目标正常,氨氮、总磷浓度也在正常份额规模。各项目标均正常,并且以前运转时也未呈现跑泥的问题,那为什么一发动就跑泥呢?这就需要从发动调试下手查找原因。查询运行记录后,发现系统启动时施加的进水负荷约为0.05kgCOD/kgVSS.d,这时,厌氧出水VFA约为280mg/l左右,为了加快发动进度,每次VFA下降至200mg/l,就会再添加0.02kgCOD/kgVSS.d。

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保险粉废水可生化性差,主要是由于其中的低价硫化物、硫醇、亚铁等对生化系统有一定的毒害作用〔8〕 ,从而制约了生化处理的效果。本研究采用适度氧化结合混凝沉淀对废水进行减毒预处理,为后续生化系统提供良好的基质。厌氧处理系统为ASBR反应器,采用有效容积为3.5L的玻璃容器,置于(35±1)℃恒温培养箱中,每次换水用氮气进行厌氧保护。向厌氧进水中投加碳酸氢钠调节pH在6.5~7.5之间,按照m(COD)∶m(N)∶m(P)=200∶5∶1以NH4Cl、Na2HPO4补充氮源与磷源,以氯化铁、硫酸铜、碘化钾、硫酸锰、氯化钴、硫酸锌等配制的混合液提供微量元素。厌氧反应工艺程序控制为充水0.5h,反应22h,沉淀0.5h,排水、排泥和闲置1h。

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与此同时,公众的环境意识不断增强,国家越来越重视环境问题,法律法规也越来越严格。这种废水的存在足以阻碍企业的发展和成长,成为每个面临这些问题的企业的发展瓶颈。针对这类工业废水的水质特点,采用开发的污水处理技术,设计高效厌氧反应器(HAF)+流离生物反应器(FSBBR)+增强膜生物反应器(MEBR),对不同行业的高浓度、高氮难降解工业废水进行了多次现场试验,取得了成功,在实践中验证了相关的污染控制技术。该技术适用于制药厂污水、化工厂污水、医院污水、屠宰场污水、造纸厂污水、印染厂污水、皮革厂污水等,可根据不同行业的废水特点和水质条件进行优化,达到处理效果。与传统加工工艺相比,技术含量高,投入产出比高,施工时间短,见效快,占地面积小,实际运行效果显著。

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即使我们在应用之前对设备有了详细的了解,我们也会遇到一些疑问。对于厌氧反应器,设备运行需要加热,那么厌氧反应器运行需要加热的原因是什么呢?具体情况如下:1.高效厌氧反应器污泥中细菌的适宜温度为30~38℃。在这个温度范围内,细菌的活性特别好。所以进水水温如果低于这个温度,则需求加温。常用的加热方法有内加热和外加热。内加热是在罐内设置线圈,引入蒸汽或热水,外加热是直接加热进入罐,保持罐温暖。2.要注意加热很容易,温度难以控制,温度恒定也很难控制。当水温高于30度且低于38度时,处理效果相对稳定;25度以上的处理效果一般。当处理效果低于25度时,处理效果会大大降低。我们试着加热和保温。